您當(dāng)前的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞中心 > 公司新聞 > 磁選工藝發(fā)展問(wèn)題及改進(jìn)試驗(yàn)研究
國(guó)內(nèi)磁選工藝技術(shù)發(fā)展有限造成對(duì)鐵精礦的選別效率較低,我們紅星是專業(yè)的工業(yè)磁選機(jī)生產(chǎn)廠家,為了實(shí)現(xiàn)對(duì)磁選工藝的技術(shù)升級(jí),有效分析了國(guó)內(nèi)磁選工藝存在的問(wèn)題,然后進(jìn)行選別試驗(yàn),有針對(duì)性的提升選礦效率。
我國(guó)現(xiàn)有一些磁選廠,普遍存在著諸如:實(shí)施了早拋尾的原則,但未實(shí)施早收原則,致使磨礦循環(huán)負(fù)荷大,能耗高,磨礦效率低;由于鐵礦物與脈石硬度的差異大,在反復(fù)磨礦中,部分鐵礦物過(guò)磨泥化,而有些連生體則不能單體解離;細(xì)篩篩分效率低,一般為16%~30%,也增加了磨礦負(fù)荷;缺乏有效的磁鐵礦選礦設(shè)備,精礦品位提高不明顯。提高鐵精礦品位、降低選礦成本,迫切要求采用新弱磁場(chǎng)磁選設(shè)備和工藝。
弱磁精選設(shè)備采用Φ300×180濕式磁選機(jī),其磁場(chǎng)強(qiáng)度0~120kA/m可調(diào)。處理檢查篩上的產(chǎn)品。對(duì)水廠選礦工藝流程中檢查篩上產(chǎn)品,在H=16kA/m下進(jìn)行1次精選,難以得到精礦品位≥65%的鐵精礦,作業(yè)產(chǎn)率為41.79%,鐵的回收率為53.03%。即對(duì)于檢查篩上樣品,采用單一低磁場(chǎng)磁選機(jī)多次精選,可以獲得品位≥65%的鐵精礦。
通過(guò)相關(guān)的試驗(yàn)結(jié)果知道從檢查篩上早收部分鐵精礦是合理的,采用弱磁選機(jī)進(jìn)行早收,鐵精礦的作業(yè)產(chǎn)率為41.79%,這樣大幅減少了二段磨礦循環(huán)負(fù)荷,且進(jìn)入磁選精選流程中的礦量大幅度減少,精選作業(yè)條件得到改善,作業(yè)效率提高,進(jìn)而可以取代流程中消耗水量大的聚磁作業(yè)。
后續(xù)進(jìn)一步的試驗(yàn)研究表明,如果采用螺旋溜槽或低磁場(chǎng)磁選—螺旋溜槽處理檢查篩上產(chǎn)品,都能夠獲得高品位(品位≥68%)鐵精礦,若現(xiàn)場(chǎng)按后續(xù)研究所推薦的磁重流程進(jìn)行改造,則不僅可以保產(chǎn)提質(zhì),節(jié)能降耗,而且有可能減少二段球磨機(jī)磨礦容積,實(shí)現(xiàn)3:2兩段磨機(jī)的配比,進(jìn)而大幅降低選礦成本。
重要產(chǎn)品
成套生產(chǎn)線
選礦設(shè)備
建材設(shè)備
砂石設(shè)備
磨粉設(shè)備