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冷卻機是回轉(zhuǎn)窯及水泥生產(chǎn)線中關(guān)鍵的配套設(shè)備之一,冷卻機生產(chǎn)效率的高低直接關(guān)系到整個生產(chǎn)流程的效率。為了提升對冷卻機的設(shè)計制造質(zhì)量,我們隊冷卻機現(xiàn)有的問題進行了有效的分析,從而實現(xiàn)對設(shè)備的技術(shù)改造。
在冷卻機的工作原理和功能優(yōu)勢中發(fā)現(xiàn),冷卻機的各組成部分當中,機頭進料裝置、機頭密封裝置,揚料板和托支承裝置都是故障頻繁的部位,而且它們發(fā)生故障以后,大多數(shù)情況下都會造成停機停窯。因此,這幾部分的狀態(tài)好壞,是提高冷卻機系統(tǒng)的因素之一。
在冷卻機進料裝置中,主要的部分當數(shù)下料口,谷稱下料簸箕。下料簸箕的作用是將回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)生的高溫熟料送入冷卻機,減少冷卻機頭的磨損,便于筒體運轉(zhuǎn)。
下料簸箕的長度一般為2300mm,本體由整塊鋼板卷制而成,圓弧面內(nèi)焊接了數(shù)根筋條,將其分成許多塊,然后在筋條分割成的方塊中,砌入耐火磚或澆注料,以保護本體;在下料簸箕的外端,還焊有一塊圓弧板,如圖a所示,其作用是擋住澆注料或耐火磚,從而使?jié)沧⒘匣蚰突鸫u起到保護本體的作用。
在使用中,下料簸箕常見的故障主要表現(xiàn)為:固定困難,曾多次發(fā)生下料簸箕整體從固定部位脫離,進入冷卻機內(nèi),造成停機;磨損快,使用壽命短;檢修不便。
下料簸箕在安裝時,一般在底部有筋板支撐,本體與支撐筋板采用焊接方式連接;尾部與龍門框也采用焊接方式連接。由于現(xiàn)場檢修時,受空間限制,操作人員不能充分接觸目標,有時造成虛焊,再加上從機頭進入的冷風,使下料簸箕產(chǎn)生冷熱驟變,造成焊縫開裂。另外,下料簸箕與筒體成37°夾角,使其重心下移,在一定程度上也對焊縫造成破壞。
經(jīng)多次觀察發(fā)現(xiàn),若能延長圓弧擋板的使用壽命,下料簸箕使用壽命也相對延長。
對下料簸箕進行了如下改造:長度由2300mm縮短為1800mm,這個長度既保證了筒體軸向竄動時,孰料仍能有效地進入冷卻機內(nèi),又減少了下料簸箕的自重,改變了其重心位置;底部的支撐筋板改為鉤狀,既起到支撐作用,又能在其傾翻時鉤住下料簸箕;將圓弧擋板改為分體式,采用螺栓連接便于檢修和更換;圓弧擋板的材質(zhì)改為ZGCr19MnSi2N,增強其耐磨性。
冷卻機密封裝置的作用就是防止冷空氣的進入,避免冷風走捷徑,使助燃空氣得到足夠的預熱,改善孰料窯的熱工制度,節(jié)約燃煤。
冷卻機機頭密封采用的是迷宮式密封,該結(jié)構(gòu)沒有接觸面,但為了適應筒體的軸向竄動,摩擦片之間間隙較大,一般為20~40mm,而且大都做成兩半安裝。
由于摩擦片之間的較大間隙,因而造成密封效果差,有時起不到密封效果。對孰料窯的操作造成一定的影響。
對機頭密封的一般要求是:要有好的密封性能;對筒體的熱膨脹、竄動、彎曲、徑向跳動及制作誤差有良好的適應性;耐高溫、耐粉塵的防腐蝕能力要大;要求結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、便于制造、維護。從以上要求出發(fā),結(jié)合生產(chǎn)實際,我們對冷卻機頭密封進行了改造設(shè)計。
新密封摩擦片分成了數(shù)塊,且摩擦片與動環(huán)接觸,頂端采用彈簧給其一定的壓力,以保證密封效果。這樣,可減少摩擦片與動歪之間的間隙,達到了預期目的。
成套生產(chǎn)線
建材設(shè)備